為調(diào)查福島第一核電站3號機組安全殼內(nèi)部而開發(fā)的水下游泳機器人,是一款直徑約為13cm,長約30cm,重約2kg的小型機器人,因其在水中游動的姿態(tài)特別而被稱為“迷你版曼波魚機器人”。東芝作為技術(shù)研究協(xié)會--國際反應(yīng)堆報廢研究開發(fā)機構(gòu)(IRID)的成員,開發(fā)了這款水下游泳機器人。3號機組核反應(yīng)堆安全殼內(nèi)約有6米高的積水,因此開發(fā)了可在水中游動、用于調(diào)查安全殼底部的水下游泳機器人。
這款水下游泳機器人可通過有線電纜在距離約500m的抗震建筑內(nèi)進行遠程操作。由于其前、后方都安裝了相機和LED燈,即使在漆黑的安全殼底部也可進行調(diào)查。3號機組安全殼內(nèi)部的入口十分狹窄,直徑僅約14cm,因此在提高其抗輻射性能的基礎(chǔ)上,改變了傳統(tǒng)機器人的尺寸和重量,使其實現(xiàn)小型化、輕量化。
作為調(diào)查3號機組的總指揮,東芝能源系統(tǒng)株式會社福島重建與循環(huán)技術(shù)部的淺野真毅參與了使用機器人進行福島第一核電站2號機組的內(nèi)部調(diào)查,卻對實驗結(jié)果感到十分遺憾:在2017年2月進行的2號機組調(diào)查中,在不了解安全殼內(nèi)部的情況下,為了能完成調(diào)查,設(shè)想了各種情況并展開訓練,然而機器人還是在調(diào)查過程中停止了移動。
2號機組的經(jīng)驗可以繼續(xù)運用到3號機組的操作中。與2號機組不同,3號機組的安全殼內(nèi)部有積水,具備能讓機器人在三維空間中游動的優(yōu)點。雖然有可能因路線被堵住而無法到達地下層,但由于機器人自身的小型化特點和事先進行的完備的操作訓練,它能準確地抓拍到被視為燃料碎片的物體的影像。
“當看到疑似3號機組的燃料碎片時,說實話我松了一口氣。我最擔心的是,為讓機器人穿過核反應(yīng)堆安全殼的入口而插入導管,并通過該導管把水下游泳機器人送入水中的操作。不過,經(jīng)過兩個月的訓練,我相信操作者的能力?!睖\野先生對這次試驗充滿了期待。
東芝能源系統(tǒng)股份有限公司設(shè)備服務(wù)與應(yīng)用技術(shù)開發(fā)部的松崎謙司先生負責指揮操作,他回顧起這些經(jīng)歷時說道,“為期兩個月的訓練,日程安排得緊湊且嚴苛,非常辛苦。我們想盡可能地模擬現(xiàn)場情況,但由于完全不了解受損結(jié)構(gòu)的狀況,無法進行復制。因此,我們設(shè)置障礙物,制作機器人能勉強通過的網(wǎng)格狀物體并反復訓練,使其能熟練應(yīng)對各種狀況?!?/p>
松崎先生透露,“正因為使用全尺寸模型進行了嚴格訓練,本次調(diào)查才得以實現(xiàn)200%的目標。因為擔心水下機器人在調(diào)查途中無法移動,從去年年末開始我經(jīng)常做噩夢?!笨梢哉f3號機組調(diào)查的成功是對技術(shù)工程師們拼命訓練的最大肯定。
水下游泳機器人技術(shù)可達到在三維空間內(nèi)自由移動
在開發(fā)水下游泳機器人的過程中,最困難的莫過于既要實現(xiàn)機器人的小型化,又要提高其自身的推力。由于連接機器人的電纜一邊與安全殼內(nèi)壁等結(jié)構(gòu)接觸一邊前進,因此需要安裝體積小且輸出功率高的電機,但這就使得控制電路變得十分復雜,難以將其置于小型水下游泳機器人中。東芝團隊開發(fā)了一種摩擦力較小的新型電纜, 為防止電纜松動而卡在結(jié)構(gòu)上,調(diào)查團隊反復進行直線前進、后退等操作訓練,以防摩擦電纜。
東芝水下游泳機器人調(diào)查團隊
關(guān)于今后的研究方向,淺野先生表示,“根據(jù)這次核反應(yīng)堆安全殼內(nèi)部調(diào)查所取得的成果,下一步我們打算進行核反應(yīng)堆壓力容器的內(nèi)部調(diào)查和燃料碎片取出作業(yè)等。今后我們想為福島第一核電站做出些貢獻。同時,對于非常喜愛機器人的工程師來說,這是一個只有機器人才能發(fā)揮出積極作用的環(huán)境,開發(fā)的產(chǎn)品能立即投入使用,這讓大家動力十足?!?/p>
“3號機組順利完成目標,讓我們信心倍增。扎實地進行熟練度訓練,預(yù)估風險并采取應(yīng)對措施,腳踏實地的努力終有回報?!笨偨Y(jié)這次調(diào)查,松崎先生鏗鏘有力地說出這番話,“今后,我們將把重點轉(zhuǎn)移到取出裝置的設(shè)計和研究方面,為福島第一核電站報廢反應(yīng)堆的修復工作而不懈努力。”
*標注的日期為日文原文發(fā)布日期